在系統(tǒng)進行投運之后,我們發(fā)現(xiàn)了一些生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題,對系統(tǒng)做了一些調(diào)整:
1)設(shè)定其他設(shè)備的軸承用脂與滑道的給油時間和給油量的設(shè)定都在一個程序里面,這樣混在一起設(shè)定為一個程序,其他設(shè)備的用脂量就會過量。因此我們建議把其他設(shè)備和滑道的潤滑控制分別編入兩個程序進行控制。2)之前我們生產(chǎn)過程中設(shè)定供油一次循環(huán)總共時間為兩個小時,而給油的時間為五分鐘。在根據(jù)第一條分成兩個程序進行后,滑道的循環(huán)時間就得定為三十分鐘,給油時間改為三秒;而其他設(shè)備軸承的總循環(huán)時間為兩個小時,給油時間就為一秒。3)因為油脂的粘度非常大,因此給油的紅綠燈信號指示切換的就不太靈敏,供油的情況指示燈無法準確的表示出來,根據(jù)其變化而變化,這樣就會造成很多不必要的錯誤性判斷。通過調(diào)整之后,紅燈亮的時候進行供油,供油完畢之后就會轉(zhuǎn)變?yōu)榫G燈亮起。
在對潤滑系統(tǒng)進行改造之后,使用了智能多點潤滑系統(tǒng),能夠?qū)Y(jié)設(shè)備的運行狀況進行改善。具體來說,使出油的整個過程實現(xiàn)了自動化,操作人員只需要按電鈕就可以油脂輸送。在工作過程中實現(xiàn)了動態(tài)管理和監(jiān)控,通過指示燈的指示就可以對潤滑點的進油狀況進行觀察。能夠?qū)崿F(xiàn)潤滑定時、定質(zhì)、定量和定點的需求,減少了滑板的損耗,對燒結(jié)設(shè)備的漏風(fēng)率和密封性進行改善。在對經(jīng)濟和合理的潤滑制度進行摸索和研究之后,能夠?qū)o油量、給油時間和循環(huán)時間進行科學(xué)、合理的安排,因為燒結(jié)設(shè)備的機尾擺架具有磨損小和運動范圍小的特征,因此,應(yīng)該撤銷其給油點。